作为变压器电压控制切换装置的有载调压开关,由于种种原因尚存在缺陷。如张家口供电公司洋河南110 kV变电站1号主变(31 500 kVA/110 kV)的SYXZ型有载调压开关就存在以下缺陷:其一,有载开关桶与本体油有“串油”现象;其二,选择开关B相与C相的动触头端部有放电痕迹;其三,预试中发现有载开关上的极性开关接触电阻不合格,以致有载开关不能全范围调压。 针对以上缺陷,决定将SYXZ型开关更换为IY1AIII-D-500型开关。 1 更换开关需解决的问题 (1) 两开关位置反向,高度相差240 mm,新开关法兰盘过大,装置困难。 (2) 原升高座位置与新开关高度不符,内法兰影响安装,并需解决法兰与本体焊接的问题。 (3) 主变线圈引线与油箱绝缘距离不够,引线焊接质量差,引线与新开关连接困难。 (4) 新机构安装位置与旧机构安装位置不符。 (5) 油枕头连管偏离中心,须保持接管2%~2.4%的坡度。 2 改造方法 (1) 对原开关升高座实施改造。用气割去掉原升高座150 mm高度,使其基本与油箱平行。去掉其内固定法兰与升高座余边。加工一个785 mm,厚30 mm的法兰,与升高座余边找平焊接,以固定开关大盖外围法兰。 (2) 提高开关的安装高度。在升高托架上焊接两根80 mm×400 mm的槽钢,割掉尖角处,测量开关触头对地绝缘距离。 (3) 新开关安装到位。由于新开关大盖法兰上部偏心38.5 mm,故无法安装到位,只能将开关本体上的法兰盘右侧去掉35 mm,然后修整打磨,重新安装。 (4) 重配调压引线。由于新旧开关挡板相反,31根引线需重新配线。可采用冷压配线法,即用液压钳冷压接头和线鼻子。共接85个接头,并重新进行绝缘处理。 (5) 油管瓦斯及传动部分的改造。原附油枕不动,拆掉50 mm的油管,瓦斯及从主变中间位置出的传动轴,换上25 mm的油管瓦斯,到附油枕保持2%~2.4%的坡度,用钢板做齿轮盒支架与机构支架。 通过对主变线圈引线及外壳的更新,换上ZY1AIII-D-500型开关后,运行良好。为今后类似开关的改造提供了经验。 |