1 前言 我厂是一座中型化工企业,厂内电动机80多台,其中电动机型号JR137-8、JR158-8最多。由于设备老化,近年来故障频繁,电动机运转时转子有火花出现,电流表读数增大导致热继电器动作。
电动机无法正常运行,严重影响正常生产 2 故障现象及原因分析 据了解,近年来电动机常出现无力带动机械部分运转,转子上连续不断地出现火花,尔后继电器动作停机,经查实,电动机转子Y点连接处发生断裂,造成停机待修。由于检修时间长,影响了生产的连续性。经过反复观察和探索,原因分析如下: (1)部分机械老龄化,起动和运行往往都是超负荷,形成大电流、温度高的现象。
(2)带动磨筒的减速箱大小齿轮有磨蚀迹象,运行时产生比较大的振动。
(3)受减速箱振动的影响,联轴器与联轴胶均有不同程度的磨蚀。
(4)转子Y点除连接点外,没有其它固定点。 综合上述原因,磨机电动机转子Y点断裂,是由于联轴器将负荷的机械振动引至Y点,造成电动机转子线圈与Y点连接处断裂。
3 改进思路与改进方法 造成Y点与转子联接处断裂的根本原因是振动,而由振动引起的相互应力,则由Y点铜环与转子线圈的三个连接处分担,于是我们设置多个Y点铜环的固定点。从而分散连接处受到的应力,这样就能使连接处所受应力大大减小